在中国西电集团
所属西电宝鸡电气的奋斗版图上
韩兵兵劳模创新工作室
犹如一座闪耀的灯塔
以宝鸡市劳动模范韩兵兵为领航人
汇聚正高级工程师
高级技师等6名技术中坚
组成的工匠天团
将岁月沉淀的经验
与精湛技艺融为一体
从产品设计的灵感迸发
到工艺改进的精雕细琢
再到项目实施的落地生根
他们在产品设计、工艺改进、
项目实施等多个领域
绽放着专业的光芒
2025年,韩兵兵劳模创新工作室被
命名为第二批中国电气装备劳模创新工作室
洞察破难题,担当降成本
2019年,韩兵兵劳模创新工作室正式揭牌成立,如同一颗投入创新浪潮的石子,激起千层奋进涟漪。自诞生之日起,工作室便以生产一线为 “主战场”,将降本增效、精益生产、技能传承化作三把 “攻坚利刃”,深入电气装备制造核心环节。四年多的时光里,34个创新项目相继落地,在从技术突破到工艺革新,每一项成果都凝聚着团队披荆斩棘的智慧结晶。这些创新不仅累计创造了970余万元产值,还削减了320万元采购成本,在企业发展的蓝图上,镌刻下 “劳模精神” 那道永不褪色、熠熠生辉的金色印记。
犹记工作室成立之初,工作室成员就毅然投入到生产一线的最前沿,他们如同精密的扫描仪,精准捕捉到采购周期漫长、成本居高不下的活门机构和静触头存在的改进空间。目标确定后,工作室又一头扎进产品开发和工艺研发的阵地。在长达半年的艰苦奋战中,实验室成为了他们的战场,数据化作他们克敌制胜的武器,在一次次调试、一遍遍优化中与困境激烈交锋,在一遍遍精益求精的优化中突破自我。
最终,凭借顽强的毅力和卓越的智慧,成功实现活门机构和静触头的系列化自制生产供货。这一成果,让单台产品成本削减900余元,显著提升了产品在市场中的竞争优势,每年更是为企业节省80万元采购成本,成为降本增效的生动实践。
智改通堵点,创新精工艺
在互感器一次母排协作生产的战场上,工作室韩兵兵所在的机加班组面临着前所未有的“双重困境”:既要应对规格繁多、用量庞大的生产需求,又要破解“一人一岗”与多任务并行带来的人力困局;传统下料、铣、钻工艺不仅材料损耗巨大,效率更是低下。而高昂的模具投入更是雪上加霜——定制单规格模具需耗费8万元,并且频繁换模不满足企业快节奏的生产需求。
面对难题,工作室团队却展现出了“破局者”的魄力与勇气。工作室成员刻苦学习模具设计专业知识利用工,将晦涩的理论知识一点点转化为实践灵感。面对零件图纸,他们如同拆解密码般反复分析尺寸规律,经过无数次推翻与重构,一套凝聚着智慧的模具设计方案终于诞生。凭借3副精心设计的模具,成功实现9种规格零件的高效加工,成功将模具成本压缩至3万元左右,生产效率提升80%;每件零件能节省1-1.2元材料费,每年为企业降本12万元。这项创新成果不仅让生产线生机焕发,更赢得了模具厂家的赞许,成为企业降本增效的生动案例。
提质消瑕疵,匠心保生产
在生产的赛道上,追求卓越永无止境。企业主打的中低压配电柜,承载着电力输送的重任,可敷铝锌板柜体那明显的双层折弯压痕,就像光洁面庞上的瑕疵,成了提升产品品质的“拦路虎”;服役近十年的德国通快进口冲床,也如暮年的战马,因关键部件磨损而“步履蹒跚”,高昂的原厂配件成本与漫长的采购周期,明显影响了生产节奏。此时,工作室团队挺身而出,以匠心为本,立志要打破这重重困境。
2024年,消除压痕、提升品质被列为事业部重点攻坚任务,工作室团队主动“亮剑”,踏上调研之路,辗转多地,细致对比不同厂家的材料特性与模具结构,抽丝剥茧探寻问题根源。在与专业模具厂家数十次的技术“交锋”中,最终敲定模具优化方案,并大胆对进口设备的“神经中枢”——技术参数进行精准调整。经过无数次调试与改进,终于成功抚平压痕“皱纹”,使产品外观焕然一新,颜值与品质实现双飞跃;服役近10年的德国通快进口冲床,因活动床面连接件磨损,致使导轨撞伤、下模护板破损严重。采购原厂配件需30天且费用高达5万元,成本与工期压力巨大。工作室团队与部门领导迅速响应,现场制定修复方案,通过精确测绘自制配件、修复导轨,经反复调试,仅用一周、花费不足2000元,便让这台“老伙计”顺畅恢复运行,有力保障了生产任务推进。
以“咬定青山不放松”的执着
韩兵兵劳模创新工作室扎根一线
在千锤百炼中打磨技艺
化身攻坚先锋
在机台与图纸间
镌刻匠心传奇
团队的每一次脱变
都是劳模精神的生动写照
每一次技术突破
都是劳模精神的完美诠释
让我们以他们为榜样
在追求卓越的征程中奋勇争先
在建设世界一流智慧电气装备集团
征程中书写西电人
熠熠生辉的奋斗答卷!